为了服务于现代各行业,离心风机多级离心风机厂商性能的优化是相关研究单位的关注焦点,通过试验的方法开发新型风机。现如今计算机技术的不断发展,人们更多地依赖设计软件,进行三维设计和模拟。今天要介绍的多翼离心风机就是性能良好的新机型,具有结构紧凑、噪音小、效率高的优势,在结构上有圆弧、机翼、平板三种叶型,三种叶型各有优点,但目前关于多翼离心风机的性能试验相对较少,是值得探索的新型风机。以电动机Y174L-3为例,要求风机直接与电动机联接并认为电动机的转速为其定制多级离心风机额定值。第一步是进行现场测量,测试内容有大气压力、平面干湿球温度、平面面积、进出口风筒接口的长度,芯筒面积等,把这些数据记录在表格内,为后续计算做准备。第二步是测电动机数据,测得电压为382V,电流为30.5A,电动机输入功率为18Kw,再把此型号的电动机的标牌数据进行记录。
对此,我们需定制多级离心风机要对引风机在工作状态下运行时,引风机机组所产生的噪声进行计算,以此来对引风机机组的噪声进行改进和降低。在这里,我们采用的引风机型号为9-04-14 №12.5,采用16叶片的结构,叶片的中心频率为1000Hz,所处介质密度为1.2kg/m³。测试该型号风机在转速为2970r/min时,对风机机组运行时产生的噪声进行计算。首先计算得到叶片的频率为792赫兹,根据流量和风机压力,计算得到风机声功率级为128dB,再根据风机在室内外不同环境下工作情况,确定房间常数。接下来就东莞多级离心风机是进行实验测试计算风机在不同测距上,所得到的噪声能级,通过消声器的直径,测距,频率计算得到声功率级为128dB。在实际工作时,盘式系列消声器会带来相应的阻力损失,通过计算可以得到这个损失值为24.07Pa,锅炉系列消声器阻力损失为0.44Pa,这样就可以得到总的阻力损失值为24.5Pa,继而根据以上结果,我们可以对消声器进行改进设计,以此来满足实际中在不同生产环境下对噪声能级的要求。
离心风机在设计生产定制多级离心风机过程需要考虑的因素很多,不止需要考虑使用性能,也要考虑到安装工作的方便和快捷。便于安装设计,也是离心风机的生产制造过程做极为重要的一方面。这些不仅需要通过实验室进行测量实验,还需要考虑到实际安装过程中的使用性能,为了便于安装制造,通常会选用通用零件,这样可以方东莞多级离心风机厂商便替换和安装。其中吊索安装位置和最大弯曲应力是我们本次试验所要进行实验的项目。 在计算离心风机的吊索安装位置时,需要考虑的就是最大应力,我们选用的离心风机的轴长为2.8米,轴的密度为7780千克每立方米。轴的直径选用的为0.2米,有这些数据,我们就可以计算得到离心风机轴的质量,得到轴的重力为4206.3牛。我们选用的离心风机的转速为8转每秒,叶轮工作时的功率为380千瓦。
为了满足不同地东莞定制多级离心风机区电站发电技术发展的需要,在离心风机的设计制造、运行水平和效率上仍然需要提高。经过近年来对国外先进离心风机技术的学习以及风机厂家的创新设计,目前电站离心风机的整体质量已经处于世界领先水平。当然,我国电站离心风机还有较大发展潜力,这是因为在运行中还定制多级离心风机厂商存在一些问题,例如管道异常振动、风机卡涩失灵、叶片脱落、运行噪音较大、耗电率较高等。就上述问题,我们今天主要探讨的是电站离心风机噪音问题,噪音问题多是由风机本身产生的,进出口管道设置不合理,风机选型不当,运行操作不合理等。
首先要了东莞多级离心风机解基本参数,本次以M6-31-14 No14型引风机为例,电动机为Y315M-4型,变频器采用SB 12 S 132,挡板为φ630蝶闸,高效点流量额定点为41200m³/h,高效点全压额定点为66564Pa,高效点风机内功率额定点92。接下来对基本参数进行分类,一是额定点(TB点、用户所提最大流量性能点),按照用户指定制多级离心风机定的最大性能点或取M6-31No 14引风机的最高效率点为额定点,不用变频器和挡板,得到流量为41200,压力为6563Pa,转速为1450m³/h,以此类推得到只用变频器或挡板的参数,最后进行计算,额定流量时电动机输入功率为全压内功率比上电动机效率得到97.8kw,采用挡板调节流量时电动机输入功率为78.6kw,采用变频调速调节流量时电动机输入功率为50kw,由此得出节电率为0.36,节电功率数是28.3kw,变频器输出频率为40Hz。